磨床中電磁吸盤是用來(lái)固定加工工件的夾具,本文是針對(duì)M7180臥軸鉅臺(tái)平面磨床電磁吸盤吸力不足、不能吸牢鐵磁工件的現(xiàn)象進(jìn)行電路方面的分析和檢測(cè),查出故障原因及故障點(diǎn),并成功修復(fù)電磁吸盤。
磨床是用砂輪周邊或端面對(duì)工件表面進(jìn)行機(jī)械加工的一種精密機(jī)床,種類有平面、內(nèi)圓、外圓、無(wú)心磨床等。根據(jù)加工工件尺寸大小和結(jié)構(gòu)形狀,工件可用螺釘和壓板直接固定于工作臺(tái)上;也可以在工作臺(tái)上安裝電磁吸盤,將工件吸附在吸盤上。前者操作不便,時(shí)間長(zhǎng),加工效率低;后者具有夾緊迅速、操作快速簡(jiǎn)便、不會(huì)損傷工件、一次能吸牢多個(gè)工件、磨削過(guò)程中發(fā)熱工件能自由伸縮、工件不會(huì)變形等優(yōu)點(diǎn),但它只能吸住鐵磁材料的工件,不能吸牢非磁性材料的工件。
一、中職學(xué)校機(jī)加工實(shí)習(xí)占主導(dǎo)地位
中職學(xué)校課程包括理論教學(xué)和實(shí)操訓(xùn)練,理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐形成技能,技能造就合格產(chǎn)品。技工學(xué)校尤其突出技能訓(xùn)練,又以機(jī)械加工實(shí)習(xí)為主。一方面機(jī)械類專業(yè)學(xué)生較多,另一方面機(jī)加工設(shè)備投入資金較大。如我校有數(shù)控車、數(shù)控銑、加工中心、線切割等數(shù)控機(jī)床,還有普通車床、鉆床、磨床等。但由于一部分普通機(jī)床使用時(shí)間長(zhǎng),經(jīng)常會(huì)發(fā)生故障,影響學(xué)生的實(shí)習(xí),耽誤教學(xué)過(guò)程。2013年我校機(jī)加工室一臺(tái)
M7140型平面磨床不能正常工作,經(jīng)過(guò)診斷檢查,發(fā)現(xiàn)磨床對(duì)機(jī)械夾緊能正常加工,而使用電磁吸盤時(shí)工件不能被吸牢,表現(xiàn)為吸力不足。
二、磨床故障原因分析
1.電磁吸盤結(jié)構(gòu)
它的外殼是由鋼制箱體和蓋板組成。在箱體內(nèi)部均勻排列有多個(gè)繞有線圈的芯體,蓋板是用非磁性材料(如錫鉛合金)隔離成若干鋼條,當(dāng)線圈通入直流電后,芯體和隔離鋼條被磁化成磁極。當(dāng)工件放在電磁吸盤上,也會(huì)被磁化而產(chǎn)生與磁盤相異的磁極并被牢牢吸住。
2.電磁吸盤電路分析
電磁吸盤電路包括整流電路、控制電路和保護(hù)電路三部分(如下圖所示)。
?。?)整流變壓器T1將220V的交流電降為145V后經(jīng)橋式整流器VC輸出110V直流電壓。
(2)QS2是吸盤YH的轉(zhuǎn)換開關(guān),有“吸合”、“放松”和“退磁”三個(gè)檔位。當(dāng)QS2處于“吸合”時(shí),觸頭205-208和206-209閉合,110V直流電壓接入電磁吸盤YH,工件被吸牢。此時(shí),欠電流繼電器KA得電,KA常開觸頭閉合,砂輪和液壓電動(dòng)機(jī)能正常啟動(dòng)進(jìn)行加工。加工完畢,QS2扳至“放松”切斷吸盤電源,但有剩磁工件未能取下,再置QS2于“退磁”處,YH接入較小的(因串入R2)反向電流進(jìn)行退磁,結(jié)束后,QS2扳回“放松”處,取下工件。
?。?)保護(hù)電路由放電電阻R3和欠電流繼電器KA組成。當(dāng)電磁吸盤由“吸合”轉(zhuǎn)為“放松”瞬間,吸盤線圈兩端會(huì)產(chǎn)生很大的自感電動(dòng)勢(shì),易使線圈和其他元件損壞。而R3能在斷開瞬間供線圈一個(gè)放電回路,吸收線圈釋放的磁場(chǎng)能量,保護(hù)線圈不被燒壞。KA能防止電磁吸盤斷電時(shí)工件脫出發(fā)生事故。
3.電磁吸盤吸力不足原因分析
由于機(jī)械夾緊時(shí)能正常加工,排除了FU1、FU2、FU4熔斷的可能。當(dāng)使用電磁吸盤時(shí),鐵磁材料未能被吸牢,但有吸力,只是吸力不足,說(shuō)明故障出現(xiàn)在電磁吸盤電路。對(duì)電路分析,引起吸力不足的原因有兩方面:
(1)電磁吸盤損壞。若電磁吸盤密封性不好,工作時(shí)切削液滲入,損壞絕緣,會(huì)造成線圈短路,嚴(yán)重短路時(shí)會(huì)燒壞整流元件和變壓器。另當(dāng)放電電阻R3損壞或接線斷開時(shí),由于吸盤線圈電感很大,QS2從“吸合”到“放松”時(shí)瞬間產(chǎn)生過(guò)電壓會(huì)將線圈燒壞。
?。?)橋式整流器損壞,輸出電壓不正常。輸出電壓不正常,多是因?yàn)檎鞫O管短路或斷路造成。如某一橋臂二極管斷路,輸出電壓將降為額定電壓一半。二極管損壞是因?yàn)檫^(guò)熱或過(guò)壓造成的。由于二極管熱容量很小,整流器過(guò)載時(shí),元件溫度急升,會(huì)把二極管燒壞。當(dāng)R3損壞或斷線時(shí),瞬間過(guò)電壓也會(huì)擊穿二極管。
三、故障的檢測(cè)方法
1.首先對(duì)電磁吸盤進(jìn)行外觀檢查,檢查密封性是否良好。
2.用萬(wàn)用表電阻檔,測(cè)得R3回路正常(阻值500Ω,QS2應(yīng)在“放松”處,X2應(yīng)撥下)。
3.將吸盤引線從接插器X2上拆下,用萬(wàn)用表交流電壓檔檢測(cè)整流器交流側(cè)電壓正常(145V),改用直流電壓檔檢測(cè)直流輸出電壓也在110以上,說(shuō)明橋式整流器輸出電壓正常,整流器是良好的,進(jìn)一步檢查電磁吸盤。
4.將電磁吸盤接在接插器X2上(帶負(fù)載),這時(shí)用萬(wàn)用表直流電壓檔測(cè)得VC輸出電壓(即吸盤電源電壓)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于110V,由此可判斷故障就是吸盤線圈已短路,因?yàn)榭蛰d時(shí)輸出電壓正常,帶上負(fù)載時(shí)輸出電壓不正常。
四、電磁吸盤的修理
1.拆卸
將吸盤從接插器上拔下,旋松緊固螺釘,打開面板蓋,發(fā)現(xiàn)盤體與蓋密封不良,切削液有滲入跡象,線圈由于絕緣損壞,嚴(yán)重短路而損壞,拆出線圈,測(cè)量其尺寸。
2.線圈的繞制
根據(jù)原線圈的尺寸,制成一個(gè)斜口對(duì)開模具,按模具尺寸用0.5-1.0mm厚電工絕緣紙板制成線圈底架,用QZΦ0.64規(guī)格的導(dǎo)線在繞線機(jī)上進(jìn)行線圈繞制(1580匝),層間用0.06-0.75mm絕緣紙絕緣,繞完后用布帶包扎好。
3.浸漬絕緣漆
先將繞好的線圈在120℃左右溫度中預(yù)熱5-6個(gè)小時(shí),預(yù)熱后浸入絕緣漆中30分鐘,取出滴干,再在90-100℃烘箱中烘24小時(shí),進(jìn)行第二次包扎,再次浸30分鐘,取出又烘干即可完成。應(yīng)使用氨基醇酸樹脂絕緣漆。
4.裝配
裝配時(shí),槽底應(yīng)平整,線圈放入要采用絕緣紙墊好,注意兩側(cè)與上方要留有2-7mm的間隙。用5號(hào)絕緣膠熔化后,緩慢澆灌到和盤體外緣平齊,冷卻后,清潔盤體表面,盤體與面板接觸處要平整,無(wú)毛刺、鐵屑、雜物,然后再涂上一層用汽油稀釋的5號(hào)絕緣膠,覆上一層0.2mm的紫銅皮,又涂一層稀釋的絕緣膠,及時(shí)蓋上面板,均勻旋緊螺釘,保證良好的密封,最后將線圈引出線引至盤體外接線盒內(nèi)接好,澆注絕緣膠封固。
5.吸力測(cè)試
安裝好后,要對(duì)吸盤進(jìn)行吸力測(cè)試。用電工純鐵跨放在吸盤兩極間,用彈簧稱垂直方向拉試,吸力在588-882kpa內(nèi)。再用兆歐表測(cè)得線圈與盤體間絕緣電阻也大于5MΩ,最后工頻耐壓試驗(yàn)合格。
五、結(jié)束語(yǔ)
電氣故障不是千篇一律的,有的簡(jiǎn)單,有的復(fù)雜,有的故障又往往和其它故障(系統(tǒng))交錯(cuò)在一起,就是相同的故障現(xiàn)象,發(fā)生的部位也會(huì)不同,所以在維修時(shí)不可生搬硬套,要在首先熟悉和掌握電氣線路原理的基礎(chǔ)上掌握正確的維修方法,理論與實(shí)踐相結(jié)合,靈活處理,迅速、準(zhǔn)確地找出故障點(diǎn),徹底地排除故障,恢復(fù)其使用性能。